下面的行程赛弗·达伯沃特就没有继续陪伴李怡炫了,他现在要为明天去德国的行程做准备,跟他一同离开还有鲁宾斯坦。
保罗.威尔森带着李怡炫来到了试车车间。经过两年的建设,高空试车台终于建设完毕,隔着老远都能看到,高高的台架上绑着六台dg-2oo的核心机正在做高空寿命测试,六台动机出的轰鸣声在很远的地方都能听到。
乘坐电梯上了高空台,走进监控室后,外边的噪音小了不少,保罗.威尔森指着观察舱外面正在运转的六台核心机说道:“经过一年的研,核心机已经完成了定型,目前我们正在做相关的扫尾工作,以及核心机的工艺上的优化,现在你们看到这几台核心机是快反中心制造的,还不太适合工厂批量化生产,得把工艺优化之后才行。另外,核心机的噪音也有点偏大,这方面还得重点优化下。”
李怡炫看了看窗外正在运转的核心机,接着又看了下监控数据,各项数据显示都一切正常,满意的点了点头,问道:“热喘部件的寿命是多少?”
航空动机,无论是老式的涡喷,还是现在的涡扇,都属于燃气涡轮动机,而核心机就是燃气涡轮动机的燃气生器,包括高压压气机、燃烧室和高压涡轮这几大部分组成。
如果说动机是飞机的心脏,那么核心机就是动机的心脏,它航最核心的部位,决定着涡扇动机的性能的高低,也是最难研的部分。
这是因为核心机上部件基本上都是热喘部件,它要耐极高的温度和极高的空气压力,可靠性还得高,同时重量上还得保证它足够的轻。比如,压气机叶片,不仅要轻薄,为了尽可能的减轻重量,还得叶片还必须保持空心。同时,还要在极其恶劣的环境中稳定工作。
处了以上这些要求以外,民用涡扇动机的使用寿命的要求,比军用动机要高出很多,而决定动机使用寿命的最直接指标,就是看热喘部件的使用寿命。
热喘部件在严酷环境中的使用寿命越长,就意味动机越皮实耐用,维护保养以及维修成本就越低,越能满足现代航空高频率甚至是高频率的使用需求。
这样是李怡炫没问别的,直接问热喘部件使用寿命的原因,他可不希望自己辛辛苦苦搞出来的涡扇动机,最后变成一台毛子动机,就是什么都好,就是使用寿命太低。
保罗.威尔森明白李怡炫的所指,从现场工作人员的手里拿过一件热喘部件的样品,递给李怡炫,道:“热喘部件的寿命过3ooo小时。当然是民用热喘,不是军用热喘。”
一旁的程霞听得的满头雾水,怎么热喘部件也分军用和民用?
作为李怡炫的秘书,她恶补过飞机和航空动机方面的基础知识,自认为对航空动机多少是有点了解的,但是今天她现,两个人说得话,她根本就听不懂半句。
听不懂就对了,任何一名航专家都听不懂保罗.威尔森这句话的意思,其实这句话是专门说给李怡炫听的。意思是热喘部件所使用的材料是经过专门改造的,用在小推力民用动机上没问题,但要用在中推、大推或者军用动机上,就会问题不断,如果强行使用的话,还会生重大事故。
可用在小航上,则是一点问题都没有,不但成本相对低廉,更能保证航的长寿命,在激烈的市场竞争中,让德玛吉拥有独一无二的优势。
这是材料技术部门花了很多心思才最终选定的材料,与历史上p-6oo航的热喘部件材料是不一样的,其目的就是要德玛吉保持小推动机先进性的同时,又不被那些国家级的巨鳄或者是国家力量给盯上。
热喘部件寿命过3ooo小时是个什么概念,告诉你,兔子国的c919大型干线客机上使用的ge-leap-x1c大涵道比动机的热喘部件也才不过3ooo小时的寿命。
而一代神机f-119的早期型号,它上面的热喘部件寿命连2ooo个小时都不到,3ooo小时都还是后来才提上去的。
如果你还不明白,想想f-119一万二千个小时的总使用寿命,和毛子al-31动机9oo小时的总使用寿命,你就知道涡扇动机热喘部件过3ooo小时的使用寿命意味着什么。这代表动机的全寿命期内的使用和维护成本级低廉。
航除了要皮实耐用以外,稳定性、可靠性、易维护和易维修性,也是核心机最重要的指标,翻开最终的检测报告,这几项关键指标比可原时空的p-6oo的高出了不少,一点不输毛子的动机,李怡炫非常的满意。
别看毛子的动机糙,寿命也很短,但在稳定性和可靠性方面,西方国家是拍马都比不上。
就以大名鼎鼎的su-27为例,反是驾驶过它的飞行员都会告诉你,su-27的可靠性之强乎你的想象,绝对能保证你没有任何顾忌的操作,保证你安心的作战。就得益于al-31动机的高可靠性。
保罗.威尔森把李怡炫带到旁边的房间,里面有一台1:1的核心机树脂模型和一台同样是1:1的动机整机模型。
只看了第一眼,李怡炫就现,无论是核心机也好,还是最终的动机成品,都跟以前有着很大的区别,用手指了指,“怎么,你们更改了设计?”
保罗.威尔森没有否认,点了点头道:“第一次试车以后,模型检测中心就现了设计上的问题,虽然倪经理提出解决方案,只需把动机拆分成两个型号,不需要对核心机做任何的修改。可我总是觉得不是那么的完美。于是我就对核心机做了一点小改动。”
妈呀,都改核心机了还叫小改动,那什么才叫大改动啊,要知道对任何一家航空动机公司来说,对核心机进行更改,都不是一件小事,哪怕只是在上面做小小的改动,因为这是牵一而动全身的事情。
这是对一般的企业来说,但在保罗.威尔森眼里,改核心机根本就不是个事,在他的光脑里以及基地的级计算机里面,存了大量来自后世的航技术资料,浩如烟海的航技术资料,使得保罗.威尔森有足够的自信,在不影响核心机总体性能的情况下,去修正它设计上的缺陷。
“boss,我没有改多少,只是对压气机做了一点小修改。原来的设计是,同轴一级混流加一级离心式高压压气机的组合式方案,我在这里把他们合二为一了,采用了一种全新的离心设计方案,即兼顾了高压也兼顾了低压。无论是空气流还是压比,都比原先方案提高了15%。这样以来,因温度降低带来的推力减少的损失,从这里就得到了弥补。”
dg-2oo参考的是p-6oo的设计,p-6oo的燃气温度过了17ooc,这是四代动机才有的燃气温度,而三代动机的燃气温度最高也不过15oonetbsp;就这,也还是后来才有的数据,七十年代末,八十年代的初期,才刚刚跨入第三代涡扇动机行列,动机的最高燃气温度连14ooc都不到,因此如果温度不降下来,只是原封不动的简单照抄,带来的后果是德玛吉根本就承受不起的。
燃气温度降低了,最终结果就是航的推力下降,由于当初在设计时,忽略了这一点,后来现又太晚了,因此不得不采用一个折中方案,把dg-2oo动机拆成两个型号。
原先的设计是,dg-2oo,从4kn~13kn,拆成两个型号以后,dg-2oo推力系列变成3.65kn~6.5kn,6.5kn以上重新展一种新的型号。
虽然解决了眼前的问题,但带来的后果且是,dg-2oo系列的市场容量会被大幅的压缩,一旦有竞争对手进入/轻/推领域,好不容易开拓出来的市场,就会很容易的丢弃。
有鉴于此,保罗.威尔森想了想,最后还是决定对核心机进行修改,他没敢告诉李怡炫,再说了那时候的李怡炫也很忙,在加上他可怜的航空动机知识,保罗.威尔森说得解决方案,他也不一定能听懂,于是就擅自做了主张。
当然,他敢这么修改,肯定也离不开倪文峰的支持,否则他能耐再大也改不了。
这时,李怡炫转过头看向倪文峰,脸色变得不善了起来,“倪总经理,给我一个解释吧。”
保罗.威尔森的设计从技术上弥补了当初在设计上的缺陷,可擅自修改设计对任何企业来讲都不是一件小事,因为擅自修改原设计,则代表企业的意志无法执行,成功了还好说,失败了又该算谁的?
因此,保罗.威尔森无论成败,李怡炫都必须拿出一个态度出来,否则下面的人有样学样,整个企业还不乱套了。